尽管所有鳍状肢零件都是在高质量的工厂中生产的,但它是不可能立即开始生产这种复杂产品的。所有部件必须经过几个改进阶段,修复变得完美,最终进入大规模生产。
今天,我们将在审查第一个注塑案件后,我们将在我们的工厂告诉您我们已经发现并修复的问题。
任何新的注塑成型项目都经过几次测试迭代 - 称为T0(或测试0),T1(测试1)等。每个新的迭代都将固定到零件设计,模具和喷射过程本身。
故意制造前两个迭代,而无需将整理表面纹理施加到部件,因此所有缺陷都很好,清晰可见。
首先,我们终于申请了一个类似的纹理,它给出了案例'表面很好,昂贵的外观。再见,廉价的光泽!颜色也被改动,以成为适当的橙色。
为了在部件的表面上产生包层纹理,用酸蚀刻模具的相应区域。
D-Pad区域具有来自未完成的表面的毛刺,以及在注射期间通过两个塑料流动的会议形成的沉降标记和焊接线。
在抛光模具后,调整注射流程,并施加纹理后,拆下这些缺陷,现在D焊盘区域看起来不错。
筛网盖的第一模制样品具有喷射方向的模糊和波。只有当从特定角度观察时,才能看到这些奇怪的波。
这是由模塑机中的次优温和注射压力设置引起的。在将注入过程调整到最佳的过程之后,波浪消失,屏幕盖完全清晰。
当注射完成时,喷射器引脚将部件推出模具时突出太远,这导致GPIO孔附近的间隙。
在喷射器引脚尺寸变形后,消除了突起,并且现在的一半紧密。
由于次优注射过程,IButton销的孔覆盖着多余的塑料。注入过程调整修复了此问题,所有孔都严格对应于设计图纸。
您可能会注意到我们还更新了1-Wire PIN码标记,以反映最新的GPIO图。
由于在焊接过程中,IR窗口下面有一个0.35毫米的间隙在焊接过程中强烈抵靠顶盖。
要解决此问题,我们将焊接点转移并添加了特殊定位肋。现在,IR窗口均匀地留在中心,甚至和清洁差距。
顶盖的SD卡侧具有由移动模具部件的次优设计引起的一些典型的模制缺陷,该缺陷使得在垂直方向上产生孔的孔与模具一半运动。在修改这些部件并施加表面纹理后,所有应力标记和焊接线都消失了。
在初始注塑成型之后,大多数螺杆凸台在它们的顶部有多余的塑料(也称为闪光灯),这使得更正的组装是不可能的。这是由特殊引脚的不正确引起的,该位置插入模具中以形成老板。
由于其相对短的寿命,这些销是故意制造的拆卸而不是主模的整体部分。在固定销的位置后,闪光已经消失,部件正确地组装。
与白色的相比,初始样品在黑色壳体上具有非常差的激光标记质量。这是由于激光打标机的设置不正确。
现在激光打标机有两个单独的设置轮廓 - 一个用于白色套管,另一个用于黑色的套件,所以两种颜色都具有相同的良好和可读的标记。
黑色病例的初始样本具有差的橙色标志印刷质量差。 调整墨水颜色和打印密度后,徽标看起来很明亮和对比。 我们的首要任务是履行所有Kickstarter订单,因此我们的支持者将获得第一个生产批次。 如果您错过了我们的Kickstarter活动,您现在可以预订并在第二批准备就绪后立即在2021年下降到2021年。 您的预订帮助我们规划生产和物流。